不落轮车床因设计落后,工作性差,故障率很高,甚至危及操作**。采用西门子802C数控系统对其进行了改造,改造后工作性大幅度提高,使用**,同时提高了机床的加工质量、工作效率和加工能力。本文详细叙述了改造过程及改造前后对比。
关键词:机车轮对加工 不落轮车床 802C数控系统 数控改造
1.前言
铁路机车经长时间运行后,与钢轨接触的轮缘踏面会产生磨损和变形,需要进行车削加工恢复尺寸。不落轮车床是铁路机务段机车轮对加工设备,用于机车轮对不解体车削加工。我段不落轮车床1997年安装投入使用。由于是生产厂的**台产品,设计落后,工作性差,使用中故障率很高,甚至危及使用**,对机车检修和运用造成较大影响。鉴于以上原因,我们对其进行了改造,特别是对数控系统进行了**新。改造后工作性很大提高,同时提高了机床的加工能力和使用效率,取得了很好的效果。
2.机床工作原理
不落轮车床安装于机车轨道以下地坑内,机车停于机床上方,被加工轮对与机床对位后,机床顶轮机构将被加工轮对两轴端顶起使之悬离轨道,将机床上方的一段活动轨道取下,由机车电机经传动齿轮带动被加工轮对转动,机床刀具即可对轮对轮缘踏面进行加工。
不落轮车床有两套数控系统及机械装置对称布置,可同时或分别加工轮对的两个车轮。数控系统根据加工程序和操作指令控制刀具的运行轨迹,完成轮缘曲线的加工;机械传动机构由齿轮变速箱、滚珠丝杆传动装置构成,将两个垂直方向的由数控系统控制的电机动力传递给刀具;垂直顶轮机构由蜗轮蜗杆构成,将被加工轮对顶起,使之悬空转动。
3.数控系统改造
3.1.原系统存在的问题
机床原有WKT–Ⅲ型数控系统由机床生产厂设计,采用MCS-51系列单片机, LED数码显示。控制方式为:数控系统控制步进电机驱动器,步进电机经机械传动装置驱动刀具运动。原数控系统主要存在以下几个方面的问题:
l 系统为开环式控制(图1),电机和传动系统的运动误差不能反馈回控制系统。因数控系统工作不或负载变化造成步进电机“丢步”,产生的运行误差不能反馈和补偿,常造成加工曲线变形,甚至工件报废。
l 系统集成度低,电气线路及元件性差,故障率很高,经常运行中停机或乱动作,多次造成栽刀,使负载突然增大险酿事故,危及操作**。因电路复杂,故障检查和维修困难。
l 原有加工程序编制粗糙且有错误,加工精度低,加工机车轮缘误差较大。因加工程序固化于EPROM存贮器中,不能直接在机上修改,错误和误差无法。
l 因不能输入和修改程序,只能加工一种机车轮缘,不能其它种类的机车轮缘加工程序,对许多新型轮缘曲线无法加工,限制了机床的应用范围。